以下是总结到的 出水氨氮超标的以下6点原因
废水脱氮的C/N理论值是2.86,但是由于内回流会携带DO消耗碳源,所以工程应用中一般控制在4~6,如果进水C/N失衡(一般C/N<3)的高氨氮污水,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。
具体原因分析是因为大量碳源进入曝气池, 因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,导致出水氨氮升高。
解决办法有以下三项:
1. 立即停止进水进行悶爆、内外回流连续开启
2. 停止压泥保证污泥浓度
3. 如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫
在实际运营中,假如遇到内回流系统故障导致硝化液无法有效回流进行反硝化处理,也会造成出水氨氮超标。
这种情况的产生原因在于,因为没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。所以大量有机物进入曝气池,同样异养菌的繁殖压制了自养硝化菌,抑制了硝化作用,导致了出水氨氮的升高。
不过对于这种原因造成的出水氨氮超标,可以通过数据及趋势来判断,假如初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等即可判定。
同理解决办法分三种情况:
1. 检修内回流系统故障;
2. 减少进水进行闷爆;
3. 假如情况严重,硝化系统崩溃,则必须停止进水悶爆,甚至需要重新投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
硝化过程会消耗碱度,假如在硝化过程中碱度不足或者pH值过低,同样也会影响整个硝化系统的运行。那有哪几种情况会造成碱度不足?
1. 硝化过程消耗碱度,反硝化过程则会补充一半的碱度,因此假如反硝化反应的缺氧池内溶氧过高,破坏了缺氧环境,则会抑制反硝化反应,造成碱度不足。
2. 进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。
3. 进水碱度降低导致的pH连续下降。
这种问题造成的出水氨氮上升的解决办法就是 当pH计显示一旦连续下降就要开始投加碱来维持pH, 然后在找具体原因。
这种情况容易出现在高硬度废水运营中, 因为曝气头特别容易结垢,运行一段时间曝气头就会堵塞,导致DO一直提不上来,自然好氧池的硝化过程就不完全,导致出水氨氮升高。
这个现象的原因很简单,曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影响,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。
对于这类问题的解决办法有2项:
1. 更换曝气头,但是治标不治本;
2. 改造曝气系统。
硝化菌的时代时间长,所以需要较长的污泥龄来保证其系统的处理效果,假如泥龄跟不上,则同样处理效果不能保证。
导致泥龄过低的原因有以下2项:
1. 排泥过多。
2. 污泥回流不均衡,两侧系统污泥回流相差过大,导致污泥回流少的一侧氨氮升高。

压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3-4倍才比较合适。
对于这类问题的解决办法有以下3项:
1. 减少进水或者闷爆;
2. 投加同类型污泥;
3. 解决回流系统故障。
这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂, 因为水温低于硝化细菌的适宜温度,并且没有相应提高池内污泥浓度,导致出水氨氮去除率下降。
虽然微生物对温度的要求比人类低,但是也是有其最适合的范围的,尤其是自养型的硝化细菌相对会更加脆弱,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。
对于这种问题的解决办法有以下4项:
1. 小型污水处理可以考虑地埋式;
2. 缓慢提高污泥浓度;
3. 进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小。
4. 曝气加热,可以通过加热压缩空气来提高生化池温度。